1.1 准备工作
由于此次作业需要带气打孔及带气除渣,且操作场地位于净化站内,因此我们按照公司规定办好动火证,并制定作业方案,据此做好准备工作。
① 清除作业点周围的杂物。作业点周围为开阔地带,我们将作业点周围5 m 以内的可燃物、易燃物全部清除,保证场地干净,无引燃物、助燃物。
② 准备好2 套防毒面具,供打孔后操作人员使用。准备好1 台手推式干粉灭火器和4 支手提式干粉灭火器,消防水带接至现场。配备3 名监护人员,其中1 人负责启闭消火栓,2 人负责现场救护。
③ 将打孔机运至现场。装卸打孔机所用的工具均为铜制工具,并准备1 桶水,以供浸润铜制工具及给打孔工作面清洗和降温。为保证除渣时的安全,禁止使用锄头、铁铲等铁制器具。准备了2 根6~ 7 m 长的长竹竿、2 根1 m 长的短竹竿及1 根5 m长的木耙。将竹竿的一端削尖,便于铲渣。
④ 制作了1 根50 mm 长DN 200 mm 带法兰的钢管短节及1 根50 mm 长DN 100 mm 带法兰的钢管短节。
⑤ 关闭脱硫干箱的进气阀门及洗萘塔的进气阀门,准备工作完成。
1.2 具体操作过程
① 如图1 所示,在B 处管道弯头背侧焊1 根50 mm 长DN 200 mm 带法兰的钢管短节,检查合格后,用螺栓将打孔机固定在法兰上,法兰之间加装密封圈,确保打孔机运行时,外部空气不能进入B 处短节内,保证打孔操作安全。
② 开启打孔机,开始打孔操作,孔径100 mm,大约40 min 打孔完毕,关闭打孔机。操作人员戴好防毒面具,卸掉法兰上的连接螺栓,取下打孔机。此时,管道内的煤气大量泄出,操作时必须小心,不允许有火花产生。
图1 带气作业位置
③ 用水清洗打孔作业面,使其降温,然后对管内状况进行检查,发现管内堵满了灰渣,只剩下一小部分通道可以过气,灰渣的颜色黑而亮,成块状板结,这说明灰渣中含有焦油和结晶萘。将AB 段管道内的灰渣用短竹竿扒下,然后用木耙逐一扒出。
④ 在清除BC 段灰渣时,发现灰渣板结严重,竹竿凿一下只能松动一小块。由于受所开孔的空间局限,也无法从B 处将灰渣全部扒出。于是,我们又在C 处管道底部如上述方法用打孔机开直径80mm 的孔,并将1 m 长的竹竿削为300 mm 长的短竹竿,由操作人员用手拿着从Ⅱ处伸入,清洗水处理门户网先将孔周围的灰渣凿松,并扒出,然后从Ⅰ处用长竹竿伸入,将灰渣凿松,再用木耙推至Ⅱ处排出。由于灰渣板结严重,用竹竿木耙除渣的速度太慢,并无法清除干净,于是我们现场研究决定用高压消防水冲洗。将高压消防水从Ⅰ处冲入,同时用竹竿来回搅动,一部分灰渣从Ⅱ处随水排出,但也有一部分灰渣随水冲入C处前部的管道。冲洗一段时间后,将洗萘塔出气阀
门打开,利用煤气本身的压力将洗萘塔至B 处管段内的水及余渣一起从Ⅰ和Ⅱ处排出。这样反复数次,管内的灰渣基本清除干净,管道畅通后在Ⅰ和Ⅱ处安装盲板,疏通任务完成。
由于除渣操作难度大,进度慢,为了不影响储气罐进气,整个疏通过程分3 次进行,每次进行前将储气罐储满气,每次完工后,堵上盲板。由于带气作业的管道总长仅100 m,因此,可以不考虑煤气置换。事实上,每次利用煤气压力排水除渣过程就是置换过程,因此,疏通完毕后,可直接安装盲板。操作人员在除渣操作时应轮流作业,不应超过10 min。
2 堵塞原因分析
① 煤气中灰尘含量太高,焦化厂的电焦捕雾器长期未使用,黄血盐工段也是时开时停,导致大量的灰尘、焦油滴随煤气进入净化站的进气管道。
② 当煤气运行到垂直弯头处,煤气中的灰尘由于离心力和自身重力的作用,逐步沉积下来,日积月累,造成了管道堵塞。
3 技术改造措施
分析出管道堵塞的原因,对焦化厂和净化站进行了技术改造,主要有以下3 个方面:
① 焦化厂对其净化系统进行更新,电焦捕雾器正常运转,确保气源质量。
② 在图1 中Ⅱ处,利用除渣时开的孔,加装凝水缸,并定期对凝水缸进行排污,避免灰渣沉积在管道内。
③ 在洗萘塔前安装煤气除尘器,降低煤气中的灰尘含量。
4 结语
经过管道疏通和技术改造后至今已有5 年,再未发生过堵气现象,说明技术改造效果良好。